今年下半年,由于本周期大修延期,2号裂解装置气相干燥器内的分子筛性能下降,制约乙烯产量,影响持续攻坚创效!
在线更换分子筛风险很大:
裂解装置气相干燥器一开一备,一台干燥时另一台再生,循环操作。想要在线更换分子筛,就需要一台气相干燥器正常运行,另一个紧急更换。
经车间和厂家评估,单独在运行的气相干燥器分子筛最大能承受的运行时长为75小时,否则将对系统造成较大影响。所以,更换时间越长,风险就越不受控!
必须控制在75小时之内完成!但是,分子筛拆装过程中,有不可预料的因素影响更换时间,并且分子筛非常怕进水,在当前雨水多发季节,在线更换分子筛风险和难度非常大!
面对雨季,化工分部副总工程师、裂解车间主任陈锦丰将细节做到了极致,不止在手机安装了三个天气预报软件,还频繁打电话到电白气象台,每时每刻都关注着雨水情况。在不下雨时,抓紧进行更换作业。
通过精准的统筹安排,两次作业均成功避开了雨水,保证了进度和质量。
化工分部提前一个月,多次组织分部、车间、班组层面全过程模拟推演,组织施工人员进行施工步骤推演。
他们将统筹精细到每一分钟,就连采样都安排专人将样品当面送给化验员,跟踪化验结果。
车间工艺员杜万舰分秒必争,连续泡在车间,熬了4宿,精细安排干燥器再生统筹,创新配备快速充压、卸压流程,提前1.5个小时完成工艺处理。
9月1日凌晨4时,攻坚战号角正式吹响!天空飘来的乌云,提醒着这是一场与时间赛跑的战斗!
公司总经理助理、分部经理许先焜,公司高级专家邹文桢等现场带班,化工分部各处室、裂解车间领导带领车间骨干24小时紧盯施工,坚持吃喝在现场。
就在卸剂2个小时后,他们突然发现,干燥器内部出现损坏的筛网,挡住了卸料口!卸料进度被拖延!
设备管理室工程师徐兴华面对时间紧迫的装剂作业,以及卸剂落后的进度,他挺身而出!
在装剂阶段,他带领车间设备组创新设计的双袋吊梁和双袋漏斗,并连续通宵协调吊装,从以前6分钟吊完一包,到现在每5分钟能吊完2包……提前3个小时完成了任务,抢回了宝贵的时间!
裂解车间党支部还启动党团员突击队,53岁老党员黄巨利在人孔打开后,主动第一个进入无氧的干燥器内,确定作业环境和作业方法;党员设备员李英年在两次作业中都连续30多个小时泡在现场指挥施工力量,几乎没睡过,嗓子都喊哑了;班组党员陈亚宽、林明达等人放弃休息时间,全力配合作业;车间青工返厂献勤累计323.5个小时,团支部书记洪秋建带头连续在车间作战55个小时。
在他们的共同努力下, 这场与时间赛跑的战斗圆满完成。两个分子筛分别用了72小时、63小时完成了在线更换,连续刷新国内在线更换分子筛最短时长纪录!
更换完分子筛后,他们又马不停蹄调整生产,提高装置负荷,多产乙烯。
9月11日下午14时,陈锦丰在中控室紧张指挥,党员班长谭宇斌带领班组骨干顶着烈日和裂解炉50多度的高温,全力配合投HB102炉。
2个小时后投炉成功,2号裂解装置每小时提升负荷5吨,实现满负荷运行。
当晚,裂解车间领导、管理人员十多人仍坚持留下带班,监控装置运行效果。
目前,乙烯日产量超3280吨,为持续攻坚创效夯实了基础。
只要我们把全部智慧和力量用在攻坚创效上,勇于打破常规,下足功夫,优化创新,顽强拼搏,就能够实现自身新突破,优质高效地完成任务,确保公司实现效益目标。