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经历四天三夜后,他们成功了!!

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发表于 2020-10-21 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
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近日,在浆态床渣油加氢装置热高分气中压蒸汽换热器E-1202管程进行水压试压时,炼油分部重油加氢车间试压小组张阳、温成远发现换热器壳程漏水,初步判断为换热器内漏。


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因换热器内管束较多,无法准确判断漏点位置,堵漏难度很大。工程管理部立即组织炼油分部相关管理室、重油加氢车间、十建公司、监理等单位召开讨论会,详细制定查漏试验方案。经过讨论,最终定下由茂名重力公司采用氨泄漏检测技术进行检测的方案。


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10月8日,重油加氢车间精细部署,有条不紊做好堵漏前期准备工作。工艺副主任胡函伟加班加点组织好换热器加装盲板、升压等前期工艺处理,确保及时达到氨渗透试验条件。设备副主任陈慧群发现换热器厂家准备的堵头不符合标准后,及时联系当地厂家制造堵头备好材料。安全总监徐渝落实好氨检测仪等安全设备。


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由于氨有刺激味,只能选择人员较少的时间段进行。9日夜间21时,重力公司现场进行气密性试验。氨具有腐蚀性,所以试压人员小心翼翼按照预定方案控制好氨的用量和压力,采取逐步注氨、保压检查再逐步提压方式。


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与此同时,重油车间成立了由党员刘中毅、钟文凉2人组成的堵漏突击小组全程跟踪,细致检查换热器所有盲板、法兰、焊缝及连接处等,确保气密无异常后继续升压试验。然而,当晚经过4个多小时的打压、保压、检测后,却并未找出漏点位置。


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为找准现场试验失败原因,陈慧群连夜带着堵漏突击小组对换热器壳程进行全面排查,终于发现由于换热器管束内部干燥度不够有残留积水,导致氨水浓度被稀释,无法精准显色判断漏点。


第二天白天,重油加氢车间对换热器进行赶水、干燥等工艺处理。当夜,重力公司再进行第二次氨渗透试验,终于找到了换热器壳层管束焊接存在裂缝隐患。漏点位置找准后,工程管理部、炼油分部立即协调重力开展堵漏工作。堵漏过程中,由于管束空间小,堵头难以打进去,钟文凉、刘中毅一直蹲守现场全过程管控。


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11日晚上,为检验堵漏是否成功,大家再次组织了第三次氨渗透试验,没有发现任何漏点。


历经四天三夜数次试验查漏堵漏,换热器漏点终于被成功消除。


质量是王道
一切让位于质量
一切让路于质量
高标准严要求推进新装置开工
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